首先利用碳化池制造作为燃料的木炭,然后利用碳化池的余热慢慢的烘干土坯砖,当碳化池里面的木条全部碳化的时候,上方密密麻麻摆着的土坯转也就都烤干了。
为了让双方同步,陈征少不了不断的调整木架的高度,而这个就是陈征用了整整两天时间的根本原因。
不过工艺这种东西就是如此,在探索出来之前非常消耗时间、精力和材料,但当它被探索出来之后,接下来的生产只要严格按照工艺流程做就好了,既省心又省力。
这种可以将效率提升到极致的工艺,一般被称之为“标准化”,是工业化必不可少的条件之一。
碳化池大概多个时能出三四吨的木炭,土坯砖能出近千块。再算上打胚、收架、清理的时间,正好两天一窑碳、砖。
陈征大概算了一下用量,自觉的将理想中米多高的高炉降低到不到米,直径更是从三米多直降到不到两米。体积降低后,除了铜产量急剧降低之外,时间和材料的消耗也同样大大降低了。
砌高炉就没什么好的了,无非就是清理出一块干爽平整的土地,用一块块土坯砖上垒就是了。
不过考虑到天气问题,普通的堆砌方式在这里并不适用,因为作为填缝材料的泥浆无法自然风干的问题。
为了解决这个问题,陈征在尚未成型的“高炉”内圈点了一堆较大的篝火,外圈则点燃了六堆一些的篝火。
当然仅只是几堆篝火的话还解决不了泥浆凝固时间不一致的问题,虽然这样会影响最终的气密性和使用寿命,可这也是没有办法的这种方案。不这样做陈征连可用的高炉都没有,还何谈高炉寿命?
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